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让企业插上绿色翅膀

  在天津市,天津机车车辆厂的“绿色新西装”已是小有名气。可是,西装,怎么能跟企业联系起来呢?我怀着十分好奇的心情,专程赴该厂参观并进行了采访。

  当我踏进厂门,呈现在我眼前的是花园般的景象:厂房修整一新;道路两旁绿树成荫、鲜花盛开;池塘里鸳鸯戏水,锦鲤成群……这派欣欣向荣的景象,与我手中几幅老照片上的图景形成了鲜明的对比:当年,厂房年久失修,破旧不堪;厂区道路坑坑洼洼、尘土飞扬;臭水坑边垃圾成堆,大片空地杂草丛生……(图1、图2)


图1 厂区改造前


图2 厂区改造后

  经过采访,我了解到,这个厂现在成就的取得,宗保全厂长功不可没。

  引人瞩目的“新西装”

  2003年年底,企业已部分停产,亏损587万元,银行欠贷2.2亿元,4000多名职工面临下岗待业的困境。当时,外商客户来厂洽谈业务,一看到破旧的厂房,脏乱的环境,随处可见的“跑、冒、滴、漏”现象,头摇得就像拨浪鼓一样,没谈几句话,掉头就走。是啊,如此“寒碜”的企业有谁愿意与之合作呢?

  正值此时,宗厂长来了。他率先提出了“西装理论”的新理念:到大公司面试,大家都是西装革履,没人穿破衣烂衫;同样,企业要发展也必须先获得进入市场的门票,而这门票就是工厂的环境和企业的文化。只有树立一个良好的企业形象,才能让客户对产品的质量有信心,才能在市场竞争中占有一席之地。

  于是,全厂员工怀着“栽下梧桐树,再引金凤凰”的愿望,用一年零三个月的时间完成了厂房修缮和厂区整治工作。厂区面貌,焕然一新。(图3、图4)


图3 厂房改造前


图4 厂房改造后

  功夫不负有心人,宗厂长的“西装理念”很快得到了回报,美国、德国、法国、英国等国的客商纷至沓来,一时间订单接连不断。2003年到2004年,仅仅一年多的时间,年产值就由原来的1.47亿元翻了一番多,达到3.1亿元,企业起死回生。“西装理论”初战告捷。

  但是,宗厂长没有就此止步。面对随之而来的高能耗与污染问题,又进一步提出了“绿色西装理论”。用宗厂长的话说就是,保护环境是企业一项重要的工作,但决不能为了环保而环保,要把资源节约、清洁发展的理念融入企业经营、工厂生产的各个环节,用节能减排和循环发展创造企业竞争优势。

  成效显著的碧水工程

  津浦、京津铁路线横穿厂区,每到雨季,地势低洼的涵洞里会有很深的积水,降雨最大的一次积水曾深达2.24米,人车根本无法通行,水坑里长满了芦苇,时间长了还会散发恶臭。为了保证安全运输和生产,涵洞旁建有一个排水泵站,用于把积水排入市政管道。

  眼看着这些每天白白流走的100多吨的地表水,宗厂长大胆提出:投资改造全厂下水管网,把雨水和地表水都收集起来,用于浇花、冲厕。但这个提议非但没有得到职工们的赞同,反而遭到了大家的强烈反对,不少人甚至认为:这是 “把职工的血汗钱往臭水坑里扔”。

  但经过认真研究、科学论证,宗厂长决定顶着压力进行改造。厂里先后投资86万元,短时间内就铺设了专用管网,安装了过滤系统、建成了雨水回收处理系统、配置了绿地滴灌和自动喷洒装置。

  如今,厂区的雨水和地表水都被收集起来,经过处理后代替自来水,供给热加工车间的生产冷却、全厂绿地的浇灌、所有厕所的冲洗以及厂区保洁等。这样,每年能节水11万多吨。

  臭气熏天的污水坑不见了,取而代之的是一个美丽的喷泉景观——珑园池。每天喷泉定时喷水,湖中一对对鸳鸯愉悦地嬉戏,湖边白鹅、红嘴鸭三五成群地悠闲散步,湖中锦鲤尽情追逐……

  在成效面前,反对的声音自然就销声匿迹了。总厂长的“绿色西装理论”再战告捷。

  “节能减排”的热能链

  在余热利用方面,这个厂也是成绩斐然。

  原来厂里有常年运转的10吨锅炉一台,20吨锅炉两台,产生的蒸汽供职工蒸饭、洗浴等。

  宗厂长说:小锅炉不仅耗能,还排放二氧化硫等污染物,关停小锅炉,既“节能”又“减排”。

  于是,厂里在按照市政府相关要求果断关掉那台10吨的锅炉后,又主动关停了一台20吨的锅炉。

  为了解决全厂职工热饭、洗浴采暖等问题,宗厂长在厂里设立了“大功匠”光荣榜,发动全厂职工大搞技术革新。弹簧车间勇于创新,利用加热弹簧过程中产生的热能,为职工提供洗浴热水;动力车间也不甘落后,提出利用压缩空气的热量,供车间职工洗浴;铸铁车间则在沸腾床的热砂内做盘管,利用它的余热为管道内的水加温,取代了过去的电加热,且加热效果良好。

  现在,厂区冬季只用一台20吨锅炉,就可供全厂蒸饭、洗浴、采暖使用,平均一年节煤1300吨、节电43.2万度,节约经费620万元,而且大气污染物排放量也降到原来的一半。

  这一整套热能链,真正做到了既“节能”又“减排”。为此,不久前市环保局还在该厂召开现场会,向全市推广他们的经验。宗厂长的“绿色西装理论”获得了更加广泛的认可。

  “变废为宝”的金属屑

  精密机械车间对产品进行精加工时会产生一部分下脚料,即所谓“四屑”——铝屑、铜屑、铁屑、钢屑。宗厂长说,这些废料是放错了地方的资源,节约资源要从细节做起,涓涓细流也能汇成大江大河。于是,他把分类回收废屑与个人奖金挂钩,大大调动了职工回收“四屑”的积极性。在车间里可以看到每个职工都有一个塑料桶和一个小扫把,桶里已收集了不少废屑,车间的师傅说:“这些废屑经过压块、熔炼后,再投入生产,实现了资源循环利用,我们职工也获得了实惠。”(图5、图6)


图5 车间回收的“四屑”


图6 作者现场采访

  宗厂长用这样一组数据来说明几年来通过节能减排取得的成效,自2003至2006年天津机车车辆厂销售收入翻了一番,年均增长率达到26%以上,而万元产值能耗年均下降了21.7%。与2005年相比,在2006年工厂的工业总产值增加16.11%的情况下,万元产值综合能耗为0.34吨标煤,同比减少了0.12吨标煤/万元,下降了26.01%;用煤同比减少消耗2477吨,下降了28%;照明用电同比减少了5.48万度,下降了13.4%;自来水用量同比减少7.85万吨,下降了30%;化学需氧量同比下降了9.5%。今年上半年,与去年同期相比也呈显著下降趋势,仅2006年余能余热利用工程和各种节水项目就节约了近150万元。

  科学节能,大有技巧,人人减排,作用不小。几年来,在宗保全厂长的带领下,天津机车车辆厂——这样一个有着上百年历史的国有大型企业,通过节能减排,不仅穿上了绿色醒目的“新西装”,更为企业插上了绿色的翅膀。

  

(责任编辑:徐娜)
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